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技術(shù) | 水泥窯尾袋式除塵器的改造

   日期:2021-02-19     來源:水泥    瀏覽:686    

摘要:隨著“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”號角的強勁吹響,國家環(huán)保力度不斷加大,沿海地區(qū)和京津冀地區(qū)紛紛發(fā)布出臺了水泥窯超低排放標準。由于國家環(huán)保形勢越來越嚴峻,最初設(shè)計的袋式除塵器已很難達到水泥窯的超低排放標準,所以有必要對現(xiàn)有不達標除塵器進行改造。本文結(jié)合工程改造實例,詳細闡述某水泥廠窯尾袋式除塵器技術(shù)改造。

   

袋式除塵器是含塵氣體通過濾布纖維網(wǎng)格,實現(xiàn)氣體和固體顆粒分離的除塵裝置。袋式除塵器按清灰方式分為:機械振動式、逆吹風式、ppc高壓氣箱脈沖式、低壓脈沖式等,其中低壓脈沖式袋除塵器在水泥行業(yè)應(yīng)用更廣泛。低壓脈沖式袋除塵器的清灰機理是依靠瞬間往濾袋噴射高速氣流,同時吸引周圍5~7倍于噴射氣量的誘導空氣達到清灰的目的。其優(yōu)點是:結(jié)構(gòu)簡單、運行穩(wěn)定、清灰效率高、適應(yīng)性強等。

   

河南滎陽某水泥廠窯尾除塵設(shè)備是2009年投入使用的低壓脈沖式袋除塵器,改造前排放濃度是20~25 mg/nm3,不能滿足現(xiàn)行環(huán)保排放要求。本文以該廠窯尾袋式除塵器為例,針對其過濾風速高、運行阻力升高、排放不達標等問題,從袋除塵器結(jié)構(gòu)及其他方面進行技術(shù)改造。

   

1 存在的問題及分析

   

經(jīng)過技術(shù)人員在現(xiàn)場仔細勘察,發(fā)現(xiàn)除塵器設(shè)備殼體的人孔門和檢修門處已腐蝕損壞,抽查發(fā)現(xiàn)部分濾袋有板結(jié)和糊袋現(xiàn)象,設(shè)備運行阻力過高,過濾風速高。

   

究其原因主要有:除塵器設(shè)備凈氣室部分箱體發(fā)生腐蝕,凈氣室檢修門密封條老化斷裂,檢修門處多點漏風,導致凈氣室內(nèi)氣體溫度降低,發(fā)生結(jié)露現(xiàn)象,粉塵顆粒就會黏附在潮濕的濾袋表面,越積越厚,從而形成板結(jié)和糊袋,致使濾袋的透氣性能變差,過濾風速升高,凈過濾風速達到1.06 m/min,設(shè)備運行阻力偏高,超過2 500 pa,出口風機負荷大,易跳停。

   

2 改造方案對比

   

該廠原有袋除塵器型號:ljpa28147-2×10,是非緊湊型結(jié)構(gòu),采用氣體分布板,清灰方式為離線清灰,頂部設(shè)有檢修吊架,濾袋長度7 m,20個凈氣室分成兩排,單個凈氣室平行布置兩排脈沖閥(每排8個),單個脈沖閥噴吹14條濾袋。設(shè)計風量為950 000 m3/h,選用4 480條濾袋,規(guī)格是φ160 mm×7 000 mm,過濾面積為15 760 m2,過濾風速為1 m/min。本次改造為了滿足水泥企業(yè)粉塵排放濃度≤5 mg/nm3、改造后的過濾風速為0.67 m/min的要求,需要的過濾面積為23 352 m2。

   

為了滿足過濾面積和過濾風速的要求,共有3種方案可選:

   

方案1:替換為加長的濾袋。經(jīng)核算,要將除塵器全部4 480條濾袋替換為φ160 mm×10 000 mm濾袋,需要將殼體加高3 m。

   

方案2:增加濾袋數(shù)量,經(jīng)核算,要增加1 926條φ160 mm×7 000 mm濾袋,并在原除塵器進氣端或出氣端增加除塵單元。

   

方案3:調(diào)整除塵器的濾袋布置方式,適當加高殼體高度,濾袋長度統(tǒng)一增加到8 300 mm,并增加1 120條濾袋。

   

如果采用方案1,選用10 m超長濾袋,原除塵器袋室高度7 m,結(jié)構(gòu)上難以保證10 m濾袋的使用;中材裝備集團公司曾在國外某公司4 000 t/d水泥生產(chǎn)線電改袋改造項目中使用過9 m濾袋,而10 m濾袋還處于試驗研究階段,尚未投入到實際工程中,業(yè)主采用的可能性低。

   

如果采用方案2,需要新增4個袋室,考慮到除塵器的結(jié)構(gòu),只能新增在原除塵器的入口或出口,而除塵器的進口和出口均無空間布置新袋室。

   

如果采用方案3,袋室增加高度小,有相關(guān)實際應(yīng)用案例,業(yè)主易于接受,設(shè)備鋼耗低,資金投入少。

   

綜上所述比較,方案3的可行性更大。

   

3 具體改造措施

   

為了合理優(yōu)化結(jié)構(gòu)和減少改造成本,我們決定保留原袋式除塵器的基礎(chǔ)、輸灰系統(tǒng)、灰斗和殼體、氣路系統(tǒng)的氣源處理元件、儲氣罐和差壓系統(tǒng),拆除原袋式除塵器殼體內(nèi)部的氣流均布系統(tǒng),設(shè)計新的進氣均布系統(tǒng);袋室增高1 300 mm;每個袋室的濾袋數(shù)量由原來的224條增加到280條;采用φ160 mm×8 300 mm的濾袋;將過濾風速降低到0.7 m/min左右。

   

3.1 殼體結(jié)構(gòu)改造

   

3.1.1 袋室增高的改造

   

原袋式除塵器選用7 m濾袋,因此,袋室高度不能保證8.3 m濾袋的使用,需要加高1.3 m。同時,增高袋室的端板、側(cè)板、除塵單元之間內(nèi)隔板,并對原袋式除塵器殼體進行加固改造,在袋室上重新構(gòu)造支撐平面,用于承載新增的凈氣室及濾袋、袋籠。

   


   

3.1.2 氣流均布系統(tǒng)的改造

   

原袋式除塵器采用側(cè)進氣方式,并有從進氣煙道側(cè)壁到袋室向外縱向擴散的通道,有利于煙氣氣體的均勻擴散,同時避免煙氣氣體直接沖刷濾袋。原袋式除塵器的氣流均布系統(tǒng)如圖1所示。

   

進氣口氣體分布板把擴散室和袋室隔開,擴散室有橫向區(qū)和縱向區(qū),縱向擴散室又把一個袋室分成兩部分,增加擴散空間,有利于氣體均勻分布。煙氣從進氣口經(jīng)過煙道,側(cè)進氣到袋室的縱、橫向擴散室。氣流均布系統(tǒng)下部設(shè)有擋風板和分散板,使含塵氣體中較粗顆粒的粉塵受阻擋碰撞直接沉降到灰斗內(nèi)部,其他含塵氣體從孔板向上運動進入袋室上部,再從上部進入袋室,從濾袋中部靠下部位均勻、緩慢地向過濾袋區(qū)擴散,達到煙氣均布的目的。

   

為了節(jié)約成本,縮短工期,有效利用原設(shè)備空間盡量布置足夠多的濾袋,需要拆除原氣流均布系統(tǒng),布置新的氣流均布系統(tǒng)(見圖2),阻流板分為上阻流板和下阻流板(見圖3)。改造后袋式除塵器的進氣仍是側(cè)進氣方式,氣流從進氣閥進入,撞到上阻流板后向上流動進入袋室,有效緩解濾袋底部的沖刷,濾袋表面粉塵分布均勻;下阻流板阻擋氣流灰斗進氣。而灰斗進氣的濾袋表面粉塵是呈自下而上逐漸減少的,底部附灰嚴重。

   

   

3.2 噴吹系統(tǒng)改造

   

設(shè)計一個合理的分氣箱是脈沖清灰系統(tǒng)設(shè)計的一個重要環(huán)節(jié)。根據(jù)實踐經(jīng)驗,在脈沖噴吹后氣包內(nèi)壓降不超過原來儲存壓力的30%,當脈沖閥配備大容量的氣包時,脈沖噴吹效果更明顯。改造后的分氣箱選用的無縫鋼管φ337 mm×8 mm,比原分氣箱選用的方管300 mm×300 mm×10 mm承受壓力更好,方形管的缺點就是每次噴吹時壁板會發(fā)生位移,噴吹頻率高時鋼板會出現(xiàn)斷裂。改造前后分氣箱的截面如圖4所示。

   

   

3.3 濾袋材質(zhì)的選擇

   

濾袋是袋式除塵器的關(guān)鍵部件,濾袋的性能好壞直接關(guān)系到除塵器的清灰效率。如何選用濾袋,首先要考慮濾料的特點,其次要考慮含塵氣體和粉塵的性質(zhì),最后是除塵器的清灰方式。常用的濾料有滌綸針刺氈、nomex、玻璃纖維、p84等。

   

3.3.1 滌綸針刺氈

   

滌綸濾料在常溫狀態(tài)(<130 ℃)下能連續(xù)工作,耐磨耐酸性能良好,一般不覆膜使用;當排放標準≤30 mg/nm3或粉塵粒徑小和濕度大時可以覆膜;滌綸濾料具有防水、防油和防靜電,可以運行到易燃易爆的煤磨袋式除塵系統(tǒng)。缺點是不耐強堿,易水解。

   

3.3.2 nomex

   

nomex濾料的適應(yīng)能力比較強,在溫度135~204 ℃工況下性能良好,最高溫度能達到220 ℃;耐磨性和抗折性能良好,善于收集粒徑大粉塵;濾料的楊氏模數(shù)高,能承受較高的噴吹壓力;但溫度升高到170 ℃以上時,耐水解性降低;高溫到370 ℃時濾料開始碳化分解。

   

3.3.3 玻璃纖維

   

玻璃纖維濾料的運行溫度260 ℃,最高溫度290 ℃;濾料不可燃,抗拉性好,耐酸堿性優(yōu),零吸濕性。缺點是抗折性耐磨性差,安裝時容易破損,高壓清灰能力差。當覆膜處理后,過濾性能比較優(yōu)異。

   

3.3.4 p84

   

p84濾料的運行溫度240 ℃,最高溫度260 ℃;濾料不可燃,纖維結(jié)構(gòu)是不均布、不規(guī)則的,有利于提高清灰效率,抗折性和抗氧化性好,可承受較高的過濾風速,適應(yīng)場合廣泛。缺點就是低溫堿性環(huán)境下性能差,價格高。

   

窯尾煙氣溫度一般為180 ℃左右,粉塵粒徑小、黏性大,含塵濃度高。當窯尾溫度高于濾料工作溫度范圍,就會減少濾料的使用周期,甚至濾料會著火;粉塵的黏性會增加除塵器清灰難度,使除塵器系統(tǒng)阻力上升。經(jīng)過上述條件綜合比較,玻璃纖維覆膜是很好的選擇。

   

3.4 凈氣室檢修門密封改進

   

凈氣室檢修門用u形硅橡膠密封條(見圖5)代替原來的橡膠海綿條,u形硅橡膠密封條密封效果好,工作溫度范圍從-100 ℃至350 ℃,耐氧化,絕緣性好,耐油性好,改造后檢修門氣密性好,漏風率低。

   

   

4 改造效果

   

為了滿足新的排放濃度標準,分別從殼體結(jié)構(gòu)、噴吹系統(tǒng)、濾袋材質(zhì)選擇和清灰控制等方面對原來的窯尾袋式除塵器進行改造。改造前后的除塵器性能技術(shù)參數(shù)對比見表1。

   

   

此次改造是在不改變原有工藝流程的原則下,根據(jù)目前袋除塵器的實際運行情況進行的,施工工期短,投資少,僅用15 d圓滿完成并順利點火。改造后窯尾袋式除塵器運行了一年時間,設(shè)備系統(tǒng)運行阻力穩(wěn)定在1 000 pa左右,2019年6月,經(jīng)當?shù)丨h(huán)保部門監(jiān)測,粉塵排放濃度為3.4 mg/nm3,滿足了合同要求,達到降低系統(tǒng)運行阻力和粉塵排放濃度的目標。

 
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