摘要 :本文主要介紹了高爐的干法布袋除塵煤氣回收工藝,并對(duì)該系統(tǒng)工藝在泰鋼1780m3高爐的實(shí)際應(yīng)用情況進(jìn)行描述,最終對(duì)使用效果進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析。
1 現(xiàn)狀
泰鋼1780m3高爐采用無(wú)料鐘串罐式爐頂設(shè)計(jì),稱(chēng)量料罐均壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)為兩路:一次均壓采用凈煤氣均壓;二次均壓采用氮?dú)饩鶋骸UIa(chǎn)中以一次均壓為主,均壓煤氣在倒料過(guò)程中經(jīng)旋風(fēng)除塵器、放散閥直接排入大氣,這種均壓放散方式存在如下缺點(diǎn):1)高爐煤氣中含有大量co和少量h2、ch4等有毒、可燃?xì)怏w及大量小顆粒粉塵,污染環(huán)境;2)放散煤氣,浪費(fèi)煤氣能源;3)放散煤氣,產(chǎn)生噪音污染。均壓煤氣回收技術(shù)經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展已日趨成熟,該項(xiàng)技術(shù)不僅可以將寶貴的高爐煤氣回收利用,而且可以降低噪音、過(guò)濾小顆粒粉塵,產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益,有利于企業(yè)的綠色、環(huán)保發(fā)展。
2 干法布袋除塵煤氣回收工藝
泰鋼1780m3干法布袋除塵回收均壓放散煤氣的工藝流程如圖1所示:
均壓煤氣管道接點(diǎn)為緊急放散閥后,經(jīng)dn500煤氣回收管道后進(jìn)入新增除塵箱體,經(jīng)過(guò)除塵器的二次除塵,煤氣中的粉塵基本都被過(guò)濾并沉降下來(lái),煤氣壓力也降低至接近常壓,然后進(jìn)入凈煤氣主管網(wǎng);過(guò)濾下的煤氣灰通過(guò)中間灰倉(cāng)排出。原帶消音器放散閥做備用放散閥使用。引射系統(tǒng)及引射閥設(shè)于高爐調(diào)壓閥組平臺(tái),引射氣源采用高壓側(cè)凈煤氣。
2.1 除塵器工藝要求
煤氣回收系統(tǒng)中的除塵器不僅具有過(guò)濾、凈化煤氣功能,同時(shí)還承擔(dān)著高壓煤氣緩沖罐的重要作用,可有效消除高壓煤氣對(duì)管網(wǎng)的沖擊,同時(shí)還影響煤氣回收速度,因此,除塵箱體容積不宜過(guò)小。泰鋼1780m3高爐平均放散時(shí)間約10s,煤氣平均流量80m3/次,放散次數(shù)約180次/天,每天放散煤氣流量約為3.1萬(wàn)m3。為保證過(guò)濾后粉塵含量≤5mg/nm3及除塵系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,除塵器應(yīng)能夠承受0.06mpa的差壓和0.4mpa的最高壓力,過(guò)濾面積515m3,濾袋風(fēng)速0.93m/min。
2.2 均壓放散煤氣回收控制工藝
均壓放散煤氣回收系統(tǒng)控制方式為壓力控制,系統(tǒng)根據(jù)頂壓與設(shè)定值之間的關(guān)系確定以下三種回收方式:頂壓 a<p1 (畫(huà)面設(shè)定壓力值1),此時(shí)頂壓較低,回收系統(tǒng)不投入,系統(tǒng)執(zhí)行原控制工藝。p1 ≤頂壓 a<p2 (畫(huà)面設(shè)定壓力值2)時(shí)為半煤氣回收,此時(shí)先開(kāi)緊急放散,料罐內(nèi)煤氣在差壓作用下進(jìn)入除塵箱體,當(dāng)料罐壓力到畫(huà)面設(shè)定罐壓值c后關(guān)閉緊急放散閥,同時(shí)打開(kāi)放散閥,料罐壓力下降至畫(huà)面設(shè)定罐壓值b后關(guān)閉放散閥,完成半煤氣回收。3)頂壓 a≥p2 時(shí)為全煤氣回收,此時(shí)先打開(kāi)緊急放散閥,同時(shí)或延時(shí)打開(kāi)引射閥,高壓側(cè)煤氣快速向凈煤氣管網(wǎng)流動(dòng),在射流系統(tǒng)內(nèi)形成微負(fù)壓,料罐內(nèi)高壓煤氣(約190kpa)快速進(jìn)入除塵箱體,料罐壓力迅速下降至工藝要求(5kpa),關(guān)閉緊急放散閥及引射閥,完成全煤氣回收過(guò)程。
3 均壓放散煤氣回收效果分析
系統(tǒng)自投入后,取得了較為明顯的效果,具體分析如下:1)煤氣回收率及經(jīng)濟(jì)效益:
高爐投入使用煤氣回收技術(shù)后,直接回收煤氣效益為88萬(wàn)元/年。
2)環(huán)保效益
該項(xiàng)目屬于環(huán)保項(xiàng)目,可有效減少碳排放和煤氣灰排放,具有可觀環(huán)境效益。
(1)每座高爐年可減少煤氣灰排放3.26t/a(回收煤氣含灰0.3g/nm3)。
(2)每座高爐年可減少碳排放量9216.32t/a(1萬(wàn)m3高爐煤氣折碳排放量8.48噸)。
(3)爐頂噪音消除,均壓放散不再排煙。
4 結(jié)語(yǔ)
泰鋼1780m3高爐均壓放散煤氣回收后,每年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約88萬(wàn)元,同時(shí)減少粉塵排放約9216.32噸,具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。