山東某污水廠現(xiàn)狀處理規(guī)模為3萬m3/d,進水中印染、機械加工等工業(yè)廢水占比約30%,現(xiàn)狀出水標準為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(gb 18918—2002)中一級a標準,尾水排至明堂河,屬于南水北調(diào)一般保護區(qū)域。根據(jù)當?shù)貐^(qū)域水環(huán)境總體要求,本污水廠出水中部分指標需滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(gb 3838—2002)中iv類水體限值要求,即codcr≤30 mg/l,tn≤10(12)mg/l,tp≤0.3 mg/l,需進行原位提標改造。
本廠廠區(qū)用地緊張且附近無地可征用,進水中工業(yè)廢水占比較高,新出水標準要求較高,故需進行原位提標改造,深度挖潛生化處理等現(xiàn)狀設施功能,增設節(jié)地高效的深度處理工藝。經(jīng)過現(xiàn)場踏勘和方案對比分析,本工程選用改良aao+新增磁混凝沉淀(預留活性炭投加)+v型濾池的原位提標改造工藝,取得了良好的處理效果,可為國內(nèi)類似項目原位提標改造提供參考。
01 污水廠現(xiàn)狀分析
1.1 現(xiàn)狀概況
污水廠始建于2009年,現(xiàn)狀建設規(guī)模為3萬m3/d,實際日均污水處理量約為2.2萬m3/d,主要處理園區(qū)內(nèi)300多家企事業(yè)單位和近10萬人的生產(chǎn)生活污水。污水處理工藝采用aao+二沉池+二泵房+v型濾池,出水執(zhí)行一級a標準。污泥采用儲泥池+帶式濃縮脫水機處理,出泥含水率≤80%。消毒采用clo2,現(xiàn)狀廠區(qū)無除臭系統(tǒng)。
1.2 現(xiàn)狀進水水質(zhì)分析
污水廠進水中生活污水占比約70%,工業(yè)廢水占比約30%,其中工業(yè)廢水以印染、機械加工、綜合制藥、食品加工等為主。
對污水廠2019年1月—2020年9月的進水進行頻次分析,如表所示,廠區(qū)進水水質(zhì)與原設計進水水質(zhì)較為接近,原設計進水水質(zhì)取值較為合理,但codcr、ss、tp這3項指標偶爾會出現(xiàn)超標現(xiàn)象。進水中b/c約為0.38,可生化性一般;bod5/tp約為54.61;bod5/tn約為3.20。實際進水水質(zhì)碳源相對不足,為保證出水tn穩(wěn)定達標,需部分時段額外投加碳源。
1.3 現(xiàn)狀處理工藝
污水廠現(xiàn)采用aao工藝,工藝流程如圖所示。
1.4 現(xiàn)狀出水水質(zhì)
對污水廠2019年1月—2020年9月的出水進行頻次分析,如表所示。codcr、bod5、ss、氨氮、tn、tp一級a達標率均為100%,現(xiàn)狀工藝流程和設計參數(shù)可滿足一級a出水標準。若按準ⅳ類新標準考核,codcr達標率為85.14%,氨氮達標率為79.50%,tn達標率為74.47%,tp達標率為80.33%,達標率均較低,無法滿足新要求,現(xiàn)狀處理工藝亟需改造。
1.5 提標改造要求
本項目為原位提標改造工程,進水中含印染、機械加工等工業(yè)廢水,新標準要求較高,其中codcr≤30 mg/l,tn≤10(12)mg/l,tp≤0.3 mg/l,結合實際進出水水質(zhì)情況以及現(xiàn)狀池體和設備情況,本次提標改造工程需重點關注codcr、tn、tp這3項污染指標。另外,工藝改造時需充分利用現(xiàn)狀設施,深度挖潛生化處理能力,針對性增設節(jié)地高效的深度處理單元。
02 現(xiàn)狀改造重難點分析及應對措施
通過分析實際進出水水量水質(zhì)情況,復核現(xiàn)狀處理設施,同時結合廠區(qū)實際運營情況和新標準要求,本項目需重點關注以下問題。
2.1 進水水質(zhì)復雜
本廠進水中含印染紡織、機械加工、綜合制藥、食品加工、機械加工等工業(yè)廢水,占比約30%,印染紡織廢水中溶解性難生物降解性codcr較高,新標準要求出水codcr含量由50 mg/l降至30 mg/l,tn含量由15 mg/l降至10 mg/l,tp含量由0.5 mg/l降至0.3 mg/l,現(xiàn)狀工藝為aao+v型濾池,無法滿足提標要求。經(jīng)復核,現(xiàn)狀生化池總有效池容(23 625 m3)設置合理,但分區(qū)不合理,且無內(nèi)回調(diào)節(jié)設施、無固定碳源投加設施、進水點單一,另外深度處理工藝缺少混凝沉淀段,僅靠生化處理難以滿足c、n、p污染物提標要求。
2.2 廠區(qū)用地緊張
廠區(qū)現(xiàn)狀建構筑物布局較為緊湊,無提標改造預留用地。經(jīng)工藝論證,在充分改造利用現(xiàn)有處理設施的基礎上,需新增混凝沉淀單元、碳源除磷藥劑投加裝置、化驗間、除臭裝置等處理設施,需充分利用現(xiàn)狀零星地塊,選擇節(jié)地高效工藝,合理規(guī)劃施工順序。
2.3 部分設備老化
本廠建設使用已有十余年,細格柵、二沉池出水槽、中間提升泵、儲泥池攪拌器、生化池曝氣系統(tǒng)、生化池攪拌器等工藝設備和部分電氣自控設備老化嚴重,運行效果不佳,且維修頻繁,需對其重置。
03 提標改造工藝設計
3.1 提標改造設計水量水質(zhì)
本廠現(xiàn)狀建設規(guī)模為3萬m3/d,實際日均污水處理量約為2.2萬m3/d,提標改造工程設計規(guī)模維持現(xiàn)狀不變。
經(jīng)對比分析實際進水水質(zhì)情況和原設計進水水質(zhì),本提標改造工程設計進水水質(zhì)延用原設計進水水質(zhì),出水按照當?shù)匾髨?zhí)行地表ⅳ類水標準,具體如表3所示。
3.2 工藝設計
本提標改造工程污水處理工藝采用改良aao+二沉池+二次提升泵房+磁混凝沉淀池(預留活性炭投加)+v型濾池,污泥處理采用污泥均質(zhì)池+帶式濃縮脫水機,除臭采用生物濾池工藝,具體如圖所示。
1)預處理系統(tǒng)
現(xiàn)狀粗格柵及提升泵房設備完好、運行工況佳,維持現(xiàn)狀利用。
細格柵旋流沉砂池建設時間較長,細格柵老化嚴重,除渣效果較差,本工程對其重置。主要設計參數(shù)為:格柵形式為網(wǎng)板格柵,數(shù)量2套,柵條間隙為6 mm,柵渠寬度為1 300 mm,安裝角度為75°。
2)生物處理系統(tǒng)
現(xiàn)狀aao生化池設計規(guī)模為3萬m3/d,有效水深為5.8 m,總有效池容為23 625m3,其中,厭氧區(qū)水力停留時間(hrt)為2.13 h,缺氧區(qū)hrt為3.30 h,好氧區(qū)hrt為13.47 h,總計hrt為18.90 h。進水點僅設厭氧池1處,曝氣設施老化嚴重、曝氣不均勻,內(nèi)回流通過在缺氧、好氧池間設置連通渠、靠渠道閘門控制。經(jīng)復核,總池容可滿足要求,但各分區(qū)池容設計不合理,缺氧池池容嚴重偏小,需重新設計各分區(qū)池容,增設進水點,充分利用進水中碳源,增設設內(nèi)回流泵、靈活調(diào)節(jié)混合液回流量,并重置碳源投加設施、曝氣系統(tǒng)等,強化生物池去碳脫氮能力。
將現(xiàn)狀生化池改造為改良aao,維持總池容不變,增設缺氧、第一好氧池2處可調(diào)進水點,調(diào)整各分區(qū)池容,延長缺氧區(qū)hrt至5.51 h,縮短好氧區(qū)hrt至9.92 h,在好氧池末端設置1.00 h脫氣區(qū),同時重置碳源投加設施、推流器、曝氣器等。主要工藝設計參數(shù)為:設計混合液懸浮濃度(mlss)為4 000 mg/l,混合液回流比為300%,污泥回流比為100%,氣水比為4.8:1。
現(xiàn)狀生化池曝氣采用離心風機.html'>風機,效率較低、噪聲大,且老化嚴重,將其更換為空氣懸浮風機,總計3臺,2用1備,均采用變頻控制,主要設計參數(shù)為:q=50 nm3/min,p=68.6 kpa,n=80.0 kw。
現(xiàn)狀二沉池為中進周出輻流式,數(shù)量2座,池徑為35 m,混凝土出水渠池壁破損嚴重,本工程對出水渠進行改造,采用內(nèi)嵌ss304不銹鋼板,厚度為1 mm。
現(xiàn)狀污泥泵房部分設備老化嚴重,本工程對其重置。污泥回流泵總計3臺:現(xiàn)狀利用2臺(其中1臺為變頻控制,q=738 m3/h,h=3 m,n=11 kw),重置1臺(變頻控制,q=625 m3/h,h=3 m,n=11 kw)。剩余污泥泵維持現(xiàn)狀,總計2臺,1用1備,q=50 m3/h,h=12.5 m,n=5.5 kw。
3)深度處理系統(tǒng)
現(xiàn)狀深度處理段僅設有v型濾池單元,化學除磷藥劑直接投加在生化池中,藥耗較大且效能較低。二沉池出水部分時段ss較高,直接進入v型濾池,導致濾料.html'>濾料堵塞板結,反洗頻次較高,增大了現(xiàn)場設施維護工作量。廠區(qū)僅有一片空地,現(xiàn)狀為太陽能板用地,平面尺寸為25 m×20 m。新出水標準要求較高,而磁混凝沉淀池具備負荷高、處理效果好、占地少、耐沖擊等特點。因此,本項目在v型濾池前拆除現(xiàn)狀太陽能板,利用此片空地增設磁混凝沉淀池,同時預留活性炭投加池,進一步強化n、p污染物去除能力。
新建磁混凝沉淀池1座,分2格,設計規(guī)模為3萬m3/d,變化系數(shù)為1.32,活性炭混合池hrt為10.52 min,混凝池hrt為2.31 min,磁混池hrt為2.31 min,絮凝池hrt為4.62 min,沉淀池平均負荷為10.66 m3/(m2·h),污泥回流比為5%。活性炭采用濕式投加,污泥回流泵前設置截污剪碎格柵機。磁粉采用人工干式投加,同時每格池單設磁粉回收系統(tǒng)1套,處理量為40 m3/h。剩余污泥通過高剪機打散磁粉污泥混合絮體,再通過水力旋流器初步分離磁粉和污泥,最后經(jīng)過磁分離器將磁粉從污泥中分離出來返回混凝池,經(jīng)過磁粉回收后的剩余污泥進入污泥脫水系統(tǒng)進一步處理。
現(xiàn)狀v型濾池設計規(guī)模為3萬m3/d,1座,分5格,土建良好,運行狀況佳,維持現(xiàn)狀利用。相關參數(shù)為:單格平面尺寸為8.0 m×6.4 m,平均濾速為5.2 m/h。
現(xiàn)狀二泵房中間提升泵揚程不能滿足新要求,本工程對其重置,總計3臺,其中2臺采用變頻控制,主要設計參數(shù)為:q=825 m3/h,h=6.5 m,n=22 kw。
4)污泥處理系統(tǒng)改造
經(jīng)復核,本次提標改造污泥產(chǎn)量變化不大,現(xiàn)狀帶式濃縮脫水機運行狀況良好,維持現(xiàn)狀利用。貯泥池進中無攪拌設備,增加攪拌器1臺。
5)加藥間改造
本工程需重置碳源投加裝置、新增除磷藥劑投加裝置?,F(xiàn)狀加藥間平面尺寸為24.0 m×8.1 m,可滿足本工程藥劑投加裝置集中布設要求?,F(xiàn)狀有pam、spfs加藥設施,將其拆除并改造為葡萄糖、pam、spfs等加藥設施,主要設備有加藥緩沖罐、加藥泵、在線稀釋裝置等。
6)新增除臭系統(tǒng)
現(xiàn)狀廠區(qū)無除臭設施,本工程新增除臭系統(tǒng)1套,除臭范圍為粗格柵提升泵房、細格柵旋流沉砂池、厭氧池、貯泥池、脫水機房,除臭風量為9 000 m3/h,采用生物濾池工藝。
04 工程設計特點
1)原位提標改造,無需新征用地
廠區(qū)布局緊湊,現(xiàn)狀空地較少,深度處理工藝存在缺陷,而新標準要求高,且廠外無地可征,故需進行原位提標改造,采取了以下措施:充分利用現(xiàn)狀設施,深度挖潛生化系統(tǒng)處理能力,保留現(xiàn)狀v型濾池,增設節(jié)地高效的加碳磁混凝沉淀池,改造利用現(xiàn)狀加藥間集中布置碳源、除磷藥劑投加設施等。
2)選用“改良aao+加碳磁混凝沉淀池”,穩(wěn)定可靠,調(diào)控靈活
通過調(diào)整生化池各分區(qū)池容、增設多點可調(diào)進水、重置碳源投加應急裝置、增設混合液回流泵變頻控制、重置曝氣系統(tǒng)等,將現(xiàn)狀常規(guī)aao池型改造為改良aao池型,生化處理系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠且可靈活調(diào)控。深度處理段保留v型濾池,增設加炭磁混凝沉淀池,強化去碳除磷能力,活性炭投加量可根據(jù)實際運行狀況靈活調(diào)配,具有占地小、投資省、運行可靠的特點。
05 運行效果及經(jīng)濟指標分析
5.1 運行效果
本提標改造工程于2020年6月開工,2020年10月建成通水,2020年11月—2021年6月實際日出水水質(zhì)情況如圖所示,各項指標均可達到準ⅳ類標準要求。
5.2 經(jīng)濟指標分析
本提標改造工程總投資為2 567.53萬元,其中建安費為1 996.69萬元,提標改造后污水廠直接運行成本為0.76元/m3(含電費、藥劑費、水費及人工費等),總投資和運行成本均低于國內(nèi)同類項目。