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探索AAO及改良型工藝耦合MBR工藝最佳運行調控方式

   日期:2022-06-09     來源:凈水技術    瀏覽:0    

通過分析傳統(tǒng)aao及其改良型耦合mbr工藝的技術現(xiàn)狀,總結了各工藝形式的技術特點和適用范圍,提出改良bardenpho-mbr 工藝和多級ao-mbr 工藝的多種回流方式,并進行理論分析,探索最佳的運行調控方式。另外,針對現(xiàn)有技術的處理難點和提標改造需求,系統(tǒng)性地總結了工藝優(yōu)化和膜污染控制措施,提出相應的調控手段和運行策略。針對耦合mbr工藝生化處理工藝,可采取分區(qū)曝氣、設置消氧區(qū)、實施曝氣精確分配與控制系統(tǒng)等措施,減少回流污泥溶解氧,全面提升氮、磷等污染物的去除性能和運行穩(wěn)定性;同時適當采取化學除磷方式,但應作為應急使用以避免過多化學污泥的產(chǎn)生;為延長膜使用壽命,可適當采取投加粉末活性炭、懸浮填料.html'>填料等優(yōu)化措施,并進一步開展新型膜清洗技術的研發(fā)。

研究亮點

(1)綜述了aao及其改良型耦合mbr工藝的技術特點和適用范圍,提出工藝優(yōu)選方案;針對生化耦合mbr工藝回流溶解氧偏高、膜污染控制等方面技術難點提出調控方案。

(2)提出了改良bardenpho-mbr工藝和多段多級ao-mbr工藝的多種回流方式設想,并進行理論分析,提出優(yōu)化回流方式。

生化處理是污染物削減的主要環(huán)節(jié),也是污水處理提質增效的最終落腳點,其運行情況將直接影響城市水環(huán)境及人民生活質量。氮、磷是引起水質超標的主要污染物,傳統(tǒng)aao工藝是生物硝化反硝化工藝及生物除磷工藝的結合,能夠達到脫氮除磷的效果。然而,我國污水處理廠普遍存在進水濃度低、碳氮比低、無機懸浮物濃度高的特點,大大增加了處理難度和運行成本。目前,污水處理廠改、擴建日益增多,處理工藝控制日趨復雜,調控反應滯后、運行方案不精確等問題凸顯。

隨著技術工藝的提升,各地政府對污水處理提出了更為嚴格的要求,不少省市相繼出臺新法規(guī),將城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(gb 18918—2002)中的一級a標準,提升到《地表水環(huán)境質量標準》(gb 3838—2002)中的ⅳ類標準。在排放標準日趨嚴格的情況下,特別對于現(xiàn)有污水廠的提標,應重點關注于挖掘生化處理潛能,通過調控關鍵控制點,優(yōu)化氮、磷去除性能,在不新增構筑物下達到出水水質的提升。

改良bardenpho工藝和多級ao工藝因其脫氮性能好,能較好地滿足大量去除tn的要求,因此,工程應用越來越多。為了進一步提升活性污泥法處理效果,提高在低碳源和低溫條件下的氮、磷去除能力,增強抗水質水量沖擊負荷,傳統(tǒng)aao工藝、改良bardenpho工藝、多級ao工藝與mbr工藝的耦合成為新建提標改造的新型工藝形式,但仍存在回流污泥溶解氧偏高、回流形式復雜、調控困難等問題,導致出水水質不穩(wěn)定、運行費用較高。本文通過總結傳統(tǒng)aao及其改良型工藝耦合mbr工藝的技術特點和處理難點,并結合相關工程應用案例,提出系統(tǒng)性的工藝優(yōu)化措施和調控方案,為今后污水處理廠的新建、改擴建工藝選擇以及優(yōu)化路徑提供技術支持。

1、常見工藝類型

1.1 aao-mbr工藝

aao-mbr工藝是在傳統(tǒng)aao工藝基礎上取消二沉池,同時增設mbr池,與傳統(tǒng)aao工藝相比,aao-mbr工藝污泥含量更高,普遍達到8 000~10 000 mg/l,有利于縮短工藝流程,減少水力停留時間(hrt),增強抗水質水量沖擊負荷能力,并且在一級a出水要求下能夠節(jié)約占地近40%。mbr工藝通常采用高曝氣形式增加膜絲抖動,防止污泥黏住膜絲,以提高膜使用壽命。常規(guī)aao工藝好氧池溶解氧含量要求一般在2~3 mg/l,然而mbr反應池的高曝氣量將導致回流污泥溶解氧偏高,含量通常能達到6 mg/l以上。研究表明,mbr池的高濃度污泥及較長的污泥齡能夠保證系統(tǒng)對于氨氮的去除,在低溫條件下仍能保持較高的硝化反應速率。較高的曝氣強度卻不利于反硝化和釋磷反應,若直接回流至厭氧池或缺氧池,將引入大量溶解氧,破壞厭氧和缺氧環(huán)境,喪失脫氮除磷功能。如圖1所示,aao-mbr工藝通常采用三級回流形式,逐級降低mbr池回流液溶解氧,在高污泥濃度下保證各反應區(qū)的溶解氧要求,回流比通常依次為400%~600%、300%~500%、100%~200%。

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在排放標準日趨嚴格的形勢下,多數(shù)污水廠提標改造采用aao-mbr工藝,但后置mbr池主要功能在于提高反應池內的生物量,延長污泥停留時間(srt),以保證低溫和進水濃度偏低條件下的生化處理性能,氮、磷的去除仍然主要依靠前置aao工藝。在生化處理性能較好的情況下,aao-mbr工藝有助于提升出水水質,使tp含量穩(wěn)定達到0.5 mg/l以下,tn含量達到15 mg/l以下。但mbr池若采取持續(xù)的高曝氣強度也增加了氮、磷去除的不穩(wěn)定性,無法保證出水tn含量穩(wěn)定達到10 mg/l以下。

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在高排放標準要求下,為了應對污水處理廠進水碳源不足的問題,通常采用外加碳源的方式。為了減少碳源投加,充分利用進水中的碳源,采用倒置aao-mbr工藝具有一定優(yōu)勢。如圖2所示,缺氧池位于首端,能夠優(yōu)先與進水接觸獲得碳源進行反硝化,強化脫氮效果,且可以取消缺氧至厭氧的回流,簡化系統(tǒng)的同時節(jié)省運行能耗。為了保證厭氧釋磷,需增加厭氧區(qū)的分段進水,并且需保證前置缺氧池的反硝化性能,否則大量硝酸鹽進入?yún)捬醭貙е聼o法有效厭氧釋磷。因此,倒置aao-mbr工藝對于缺氧池的容積要求將較大,且要保證反硝化反應的有效性,這就增大了運行的不穩(wěn)定性和風險。

1.2 改良bardenpho-mbr工藝

為達到更嚴格的出水tn要求(tn含量穩(wěn)定達到10 mg/l以下),改良bardenpho工藝與mbr工藝的組合工程應用日漸增多。該工藝就是在aao-mbr工藝中間增設專用的脫氮單元(ao池),使所有好氧池產(chǎn)生的硝酸鹽全部經(jīng)過缺氧區(qū)進行反硝化,并投加碳源,強化脫氮效果,后置好氧池也可與mbr池合并。

目前,存在2種回流方式:(1)回流形式與aao-mbr工藝一致,mbr池回流至前端好氧區(qū),前端好氧區(qū)回流至前端缺氧區(qū),前端缺氧區(qū)回流至厭氧區(qū)[圖3(a)];(2)mbr池回流至前端好氧區(qū),后置缺氧區(qū)回流至厭氧區(qū)[圖3(b)]。劉議安等和祝君喬等分別采用圖3中回流方式一和回流方式二,在進水碳源較好的情況下,均實現(xiàn)了出水tn含量穩(wěn)定低于10 mg/l,tp含量穩(wěn)定低于0.3 mg/l。高術波采用回流方式二對北京某污水廠進行提標改造,當cod/tn約為6時,仍能保證出水tn含量低于15 mg/l。本文推薦采用回流方式二,從后置缺氧區(qū)回流的混合液經(jīng)過了2個缺氧區(qū),其硝酸鹽濃度較回流方式一更低,可以避免硝酸鹽對厭氧釋磷的影響,增強除磷效果。另外,當進水碳源不足時,后置缺氧區(qū)需投加碳源,采用該區(qū)域回流至厭氧區(qū),能夠充分利用富裕的碳源用于厭氧區(qū)釋磷,避免了碳源的浪費。

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1.3 多級ao-mbr工藝

與傳統(tǒng)aao工藝和改良bardenpho工藝相比,多級ao工藝是采用多段ao區(qū)串聯(lián)而成(一般2~3段),并采用多點進水方式,具有占地面積小、無需內回流、通常情況下無需投加碳源等優(yōu)點,因此,在現(xiàn)階段得到廣泛應用。多級ao工藝與mbr工藝相結合后既能發(fā)揮前者的強化脫氮優(yōu)勢,又能發(fā)揮mbr工藝抗沖擊負荷能力強的優(yōu)勢。為了保證生化池的污泥量,需進行污泥回流,常規(guī)多級ao工藝為二沉池回流至厭氧區(qū),但mbr池溶解氧含量較高,需進行多級回流逐步降低溶解氧。目前,針對多級ao-mbr工藝的相關工程應用較少,也未形成系統(tǒng)的調控手段和運行策略。張曉飛等通過構建多級ao-mbr工藝中試裝置,實現(xiàn)在7~13 ℃條件下基本能保證出水tn含量低于10 mg/l,去除率穩(wěn)定達到85%以上,出水tp含量甚至低于0.1 mg/l,去除率高達97.5%以上,這說明該工藝在低溫條件下能有效滿足較高的排放標準。

由于污泥回流的存在,多級ao工藝可不設內回流,但多級ao-mbr工藝因mbr池污泥溶解氧較大無法直接回流至厭氧池,其回流方式將對其污染物去除性能產(chǎn)生較大影響。本文提出4種多級ao-mbr工藝回流方式:(1)mbr池回流至第一好氧區(qū)前端,第一缺氧區(qū)回流至厭氧區(qū)前端[圖4(a)];(2)mbr池回流至第一好氧區(qū)前端,第二缺氧區(qū)回流至厭氧區(qū)前端[圖4(b)];(3)mbr池回流至第二好氧區(qū)前端,第二缺氧區(qū)回流至厭氧區(qū)前端[圖4(c)];(4)mbr池回流分別回流至各好氧池前端,第二缺氧區(qū)回流至厭氧區(qū)前端[圖4(d)]。

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由于目前尚缺乏相關研究,現(xiàn)通過理論分析4種回流方式對氮、磷去除的影響。首先為保證厭氧區(qū)的高效釋磷,圖4中的回流方式二、三和四較為合理,污水經(jīng)過兩級缺氧可獲得更低的硝酸鹽濃度。另外,從mbr池回流的污泥濃度較高,能大幅增加生化池的微生物含量,增強抗沖擊負荷能力,采用回流方式二和四更合理,能使生化池既能保持高污泥濃度,又能保證除磷效果。一般為防止mbr反應池內的污泥濃度過高導致膜絲堵塞,回流量一般為500%。通常多級ao工藝逐級ao的hrt相差不大或有增大趨勢,若采用回流方式二將導致第一段ao承受過量回流,難以穩(wěn)定達到缺氧環(huán)境,因此,采用回流方式四更為合理,將回流量平均分配于多個好氧池,既能保證各功能區(qū)的污泥濃度,又能保證各反應功能區(qū)的溶解氧環(huán)境。

2、技術難點及優(yōu)化措施

2.1 脫氮

mbr工藝主要針對有機物、ss和氨氮,本身不具備反硝化功能,硝酸鹽的去除主要依靠前端生化工藝,因此,生化處理性能將直接影響出水tn。在耦合工藝下,mbr池的高溶解氧回流液將對前端生化反應產(chǎn)生較大影響。雖然采取多級回流的形式逐級降低溶解氧,能夠在一定程度上緩解對缺氧反硝化和厭氧釋磷的抑制,但仍然會導致高曝氣量的浪費,造成能耗偏高。因此,在控制膜污染的同時,對實現(xiàn)溶解氧控制以及耦合工藝下的生化池優(yōu)化設計具有重要意義。

(1)溶解氧控制

為控制膜污染,mbr工藝氣水比通常達到10∶1以上,回流至好氧池后溶解氧含量也能達到4~5 mg/l,因此,應充分利用膜池回流的溶解氧,降低好氧區(qū)曝氣量實現(xiàn)溶解氧控制。根據(jù)李易寰等[研究,控制好氧區(qū)末段溶解氧含量在1.5~2.5 mg/l,出水tn含量可以穩(wěn)定在10 mg/l以下。溶解氧控制可采取分區(qū)曝氣方式,通過將好氧區(qū)進行曝氣分區(qū),實時監(jiān)控進水濃度和好氧區(qū)溶解氧,及時調控分區(qū)的曝氣量,實現(xiàn)好氧區(qū)末端溶解氧的精確控制。唐鑫偉等通過采用德國冰得公司生產(chǎn)的vacomass?曝氣精確分配與控制系統(tǒng),將好氧區(qū)分為前端和后端,降低前端曝氣量以緩解膜池高溶解氧污泥回流,同時監(jiān)控進水污染物負荷變化,精確控制后端曝氣,使好氧區(qū)末端溶解氧含量始終位于(1.0±0.5)mg/l,實現(xiàn)出水tn含量低于5 mg/l。對于低碳氮比污水,降低好氧區(qū)末端溶解氧還能大幅減少碳源投加量。根據(jù)德國冰得公司研究,通過精確控制降低內回流溶解氧為3 mg/l,碳源投加量可相應降低近20%,大大降低了噸水處理藥耗。然而對于現(xiàn)有污水廠提標改造,直接采取降低好氧區(qū)的曝氣量或直接關閉好氧池風機.html'>風機,將容易發(fā)生污泥沉積,因此,需同步增設推流器等防積泥措施。

(2)生化池優(yōu)化設計

探索aao及改良型工藝耦合mbr工藝最佳運行調控方式

針對現(xiàn)有污水廠提標改造,當采用耦合mbr的工藝形式時,若直接采用原生化池設計和曝氣系統(tǒng),要達到好氧池末端低溶解氧的同時,保持出水cod和氨氮達標較為困難,對運行調控也是巨大的挑戰(zhàn)。如圖5所示,本文提出可在好氧區(qū)后設置單獨的消氧區(qū),膜池回流的污泥首先進入消氧區(qū)使溶解氧含量降至1.5 mg/l以下,之后回流至缺氧區(qū)。好氧區(qū)和膜池可保證有機物和氨氮的處理達標,設置消氧區(qū)對于運行管理的調控要求較低,但可能導致占地略微增大,適用于大部分污水廠提標改造的要求。一般情況下,耦合mbr生化工藝好氧區(qū)至缺氧區(qū)的回流量為300%~500%,而傳統(tǒng)的aao工藝回流量為200%~300%,將導致實際缺氧區(qū)hrt減少30%~50%,降低反硝化程度。因此,對于耦合mbr的生化工藝形式,還應將缺氧池hrt增大。

2.2 除磷

mbr池中通常采用平均孔徑為0.1~0.2 μm的pvdf中空纖維膜或平板膜,能夠去除99%以上的ss,去除水中的大部分不溶性磷,但無法截留溶解性圖片當前置生化除磷效果較差時,將導致出水tp含量較高,無法發(fā)揮提升水質作用。另外,在mbr池的高曝氣強度下,含磷污泥無法得到充分沉降,僅通過剩余污泥排放,無法消除系統(tǒng)內的磷,還可能導致膜池內磷的富集,高磷污泥回流至厭氧區(qū)后,在沒有充足的碳源條件下,聚磷菌活性降低,影響生物除磷效果。

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為保證出水tp達標,通常采取化學除磷方式。李易寰等通過向好氧區(qū)前端投加三氯化鐵,實現(xiàn)出水tp含量低于0.2 mg/l。但隨著藥劑的持續(xù)投加,膜池污泥內磷、鐵的含量有升高趨勢,這說明逐步出現(xiàn)了磷富集和化學污泥占比增大的現(xiàn)象。因此,化學除磷方式可用于應急投加,長期連續(xù)投加并不可取,重點在于低曝氣mbr池的研發(fā),進一步強化生物除磷。

2.3 膜污染控制

膜池內高濃度的懸浮污泥易附著于膜絲,是導致膜污染的主要因素,也是目前膜池采取大曝氣方式的根本原因,因此,采取有效手段保持膜絲清潔的同時,保證生化效果至關重要。當膜污染形成、膜通量降低時,通常采用酸、堿或其他化學藥劑浸泡的方式去除膜孔內的污染物,不但易造成二次污染,還會影響膜使用壽命。目前,運行過程中減緩膜污染的物理手段主要是投加粉末活性炭、懸浮填料以及開發(fā)新型膜清洗技術等。

(1)投加粉末活性炭

在常規(guī)mbr池內,活性污泥處于懸浮狀態(tài),在大曝氣量下不易形成粒徑較大的生物絮體,易黏住膜絲,加快膜污染。研究表明,向反應池內投加粉末活性炭和顆?;钚蕴烤軌蝻@著增大污泥絮體粒徑,降低污泥比阻值,減小膜孔堵塞幾率,延長運行周期。郭小馬等通過向mbr池中投加0.8 g/l的粉末活性炭,有效減小了跨膜壓差的上升速度,減緩了膜污染,使運行周期從7 d延長至26 d。一般粉末活性炭的投加量可在0.5~1.5 g/l,過高投加量反而會影響絮體形成,降低膜臨界通量。

(2)投加懸浮填料

在膜池內添加填料能夠在曝氣環(huán)境中增加對膜絲的擦洗作用,緩解膜污染。研究表明,在投加填料后可將活性污泥富集在填料表面,提高了生物絮體凝聚力;同時膜池內mlss降低,膜表面濾餅層更為疏松,跨膜壓差顯著降低,可相應減少膜清洗頻率,延長運行時間。樊嘉文等通過向aao-mbr工藝缺氧區(qū)、好氧區(qū)和膜區(qū)添加懸浮填料,在保證氮、磷去除效果的基礎上,將最長膜運行時間從8.71 d延長至138 d,大大控制了膜污染進程。

(3)新型膜清洗技術

低曝氣或非曝氣型mbr膜清洗技術的開發(fā),如超聲波在線清洗技術、往復運行式膜組件、電場緩解膜污染技術等,為該工藝的發(fā)展提供了新思路。膜組件在運行過程中不再依靠大曝氣量保持膜清潔,在降低能耗的同時減少了回流污泥的溶解氧濃度,全面提升生化處理效能。目前,清洗效果尚有待進一步提升,相關工程應用較少,尚未形成完善的技術體系和設計標準,這將是今后的發(fā)展方向。

3、工藝選擇與調控方案

表1總結了aao及改良型工藝耦合mbr工藝形式的特點和應對情況,在新建污水廠或現(xiàn)有污水廠提標改造時,應根據(jù)進水水質和排放標準要求,綜合考慮占地及運行經(jīng)濟性,合理選擇最佳工藝方案。

目前,生化耦合mbr工藝形式的工程應用日益增多,但缺乏相關的設計標準和系統(tǒng)性的優(yōu)化研究,仍存在無效容積大、運行復雜的難題。表2列舉了關鍵技術問題及優(yōu)化措施,為今后研究方向及工藝調控提供支持。

探索aao及改良型工藝耦合mbr工藝最佳運行調控方式

4、結語

傳統(tǒng)aao工藝、改良bardenpho工藝、多級ao工藝與mbr工藝的耦合形式能夠在低碳源、低溫條件下有效提高氮、磷去除能力,增強抗沖擊負荷能力,這是新建污水廠和現(xiàn)有污水廠提標改造的有效選擇。

對于現(xiàn)有污水廠的改造,需要根據(jù)進水水質和出水重點關注指標優(yōu)化調控和運行參數(shù),調整運行策略,保證前端生化系統(tǒng)的運行高效性和穩(wěn)定性;對于新建污水廠的設計,應優(yōu)化前置生化工藝的設計參數(shù)和回流形式,提出新的設計思路,發(fā)揮各工藝單元最大優(yōu)勢的同時減少無效容積。為努力實現(xiàn)碳達峰和碳中和目標要求,進一步促進節(jié)能減排,探索新型的膜組件及運行方式是今后發(fā)展的必然選擇。


 
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